1)冷卻水處理不到位,水質差。
該電站冷卻水取自壓力鋼管,經減壓閥和固定式濾水器(設有旁路)提供,由于引用水源上游為城鎮(zhèn)和農業(yè)生產區(qū),常年有較多生活和農作物垃圾,濾水器經常堵塞,清理時由旁路供水并降負荷運行,雜物堵塞到軸承冷卻水管道進口前;另一機組出現(xiàn)過類似事故,冷卻水噴射至調速器,損壞調速器PLC控制器。枯水期檢修時將固定式濾水器改為全自動濾水器,可以根據(jù)設定時間、濾水器前后壓差信號自動和手動啟動清污,保證了冷卻水質量,沒有再發(fā)生因冷卻水導致的停機和降負荷運行事故,也降低了設備維護工作量。
2)冷卻水管道質量差。
為防止發(fā)電機轉子軸電壓經大軸和軸承形成回路,產生軸電流破壞大軸和軸承之間的油膜,燒壞大軸和軸承,只允許一個軸承座接地,必須將其余軸承座加絕緣墊板,冷卻水進出管道各使用一段絕緣管。這一段絕緣管就成為了薄弱部位,是導致事故的原因之一,建議廠家使用軸承座絕緣處理方法或高壓塑膠管,提高其耐壓強度。
3)運行人員經驗不足、處理不當。
查閱監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù),在冷卻水管道破裂前,已出現(xiàn)了堵塞現(xiàn)象,冷卻水流量減少,前導軸承溫度有明顯的上升,未及時發(fā)現(xiàn)和處理導軸承溫度升高這一異常現(xiàn)象。在冷卻水噴射至定子線圈端部,機組差動保護動作停機后,未按照運行規(guī)程要求檢查機組情況,在發(fā)生絕緣危害事故后或有其他異常情況時,均應測量定子、轉子線圈絕緣情況。直接啟動自動發(fā)電流程發(fā)電上網(wǎng),進一步損傷了定子線圈絕緣薄弱部位,若進行啟動機組零起升壓,也可及時發(fā)現(xiàn)問題。在很多小水電站,運行人員也沒有零起升壓的意識,不知道如何零起升壓。在機組大小修后或事故原因不明時,都應做零起升壓試驗,只要將勵磁系統(tǒng)切換到手動(有的是電流調節(jié)方式)位置,逐步增加勵磁電流提高發(fā)電機電壓就可以,需注意的是,在升壓過程中必須監(jiān)測機端相電壓和定子電流,若發(fā)現(xiàn)異常及時停機處理。加強運行人員培訓和運行維護過程監(jiān)督也是眾多小水電站的當務之急。